7月5日16:30,国电铜陵电厂#2机组负荷480MW,低背压凝汽器真空10分钟内由96Kpa下降至92.34Kpa,C真空泵联启,真空升至94.55Kpa,给机组安全运行带来很大隐患。 汽机班组立即组织人员对低背压侧凝汽器进行查漏,未发现漏点。7月6日,利用氦气质谱仪对凝汽器低背压侧连接管道、容器焊缝处全面查漏,发现最大漏点为凝汽器本体喉部焊缝处,2.3×10 -5 Pa·m 3 /s,对该漏点处用黄油、塑料薄膜反复堵漏后漏点大小为4.6×10 -8 Pa·m 3 /s,但凝汽器真空还是不见上涨。7月8日22:52,#2机组停机。7月12日晚检测凝汽器内部温度为38度。7月13日,低压缸人孔门打开,用轴流风机对内部进行通风降温,内部装设行灯后,安排人员在内部搭设脚手架。7月13日下午,经过1个小时的仔细排查,发现有一根管道断裂,确定为5号轴瓦排污至凝汽器管道,此外内部有2块冲洗板脱落。经过再三讨论确定处理方案,分别对3号、4号、5号、6号轴承排污至低压缸内部管道割除,并用盲板封堵。测量冲洗板尺寸,重新加工。7月14日-15日,按照了制定的方案执行后封闭低压缸人孔门。 |