侯西果
“别看这个小小的定时开关,他的作用非常大,既省电、省工、省力、省事,又安全可靠!自从装上他之后,我们干活可方便了。”在河北赵县供电公司变压器修理班,班长李宏瑞指着烘干室电源开关旁边的一个小小的、白色的定时开关,向笔者介绍了它的“功能”和用途。
在变压器修理过程中,线包绕组的烘干可谓是最重要得环节之一,对烘干室的温度、湿度等环境都有严格的要求。以前,烘干室采用全天24小时通电,由专人负责看护并定点打开室门放气,晚上也必须安排值班人员留守。一旦晚上断电后烘干室温度降了下来,第二天至少需要重新加温3个多小时的时间才能达到规定的温度。不但费电、费时、费力,值班员经过一晚上的守候,第二天工作时的精力也受到影响,对人身安全也带来了一定的隐患。
今年3月份,配变修理班班长李宏瑞提出了研究课题,要通过技术革新解决此事,他同技术人员一道进行专题研究、分析,并开展了小革新试验,通过加装一只定时开关和一只交流接触器,以此控制通电时间和加温时间,通过两个月以来的试验,取得了显著成效。
在用电方面最明显,可以节省1/3的电量:修理车间共有2个烘干室,分别安装了5个功率为2千瓦的烘干板,每小时耗电20千瓦时,以前,每天耗电480千瓦时。技术革新后,每天通过定时开关自动控制加温时间,早晨5点至晚上21点为自动加温时间,每天加热时间减少了8个小时,仅此一项每天就可省电160千瓦时,节能30%以上,以此计算,每月可节约用电4800千瓦时。同时,节省了人工,由于烘干阶段节省了时间,现在每台配变的维修时间也能提前24个小时,极大地提高了工作效率。
“以前,我们每天晚上留一人值班,一晚上休息不好,第二天脑子昏昏沉沉的,干活没有精神,现在不用值班了,晚上睡得很踏实,第二天干起活来倍儿精神,安全系数高了,工作效率也大大提高了。我们也希望像这样的小发明更多一些!”车间技术人员王晓明对此项技术革新充满了信心。 |